一.故障現(xiàn)象
我們在對某型工程機械進(jìn)行試機時發(fā)現(xiàn),用腳踏板控制發(fā)動機油門時,其液壓系統(tǒng)回油過濾器處發(fā)出較大的“咕咕咕”異響,用手動旋扭控制油門時卻沒有異響。
以前測試該型工程機械時,回油過濾器并沒有異響,說明該批次回油過濾器存在問題。
二.故障排查
該工程機械液壓系統(tǒng)回油油路液壓油依次通過散熱器、油回過濾器、背壓閥,最后到達(dá)液壓油箱,如圖1a所示。
散熱器設(shè)置了旁通閥,若散熱器發(fā)生堵塞,液壓系統(tǒng)回油通過旁通閥、回油過濾器和背壓閥流回液壓油箱。
油回過濾器設(shè)置了背壓閥和旁通閥,若回油過濾器發(fā)生堵塞,液壓系統(tǒng)回油則先后通過旁通閥和背壓閥流回液壓油箱。
回油過濾器與旁通閥及背壓閥制作成一體,組成回油過濾器總成,其結(jié)構(gòu)如圖1b所。
我們檢查回油過濾器很清潔,故回油過濾器的旁通閥不會開啟,不會發(fā)生異響。對異響進(jìn)行仔細(xì)辨別后發(fā)現(xiàn),該異響來自回油過濾器上部的背壓閥。
為查找故障原因,我們用油門踏板控制發(fā)動機轉(zhuǎn)速,分別測量背壓閥入口P2點和液壓油箱入口P1點的壓力值(見圖1)。
檢測液壓油不同溫度、發(fā)動機不同轉(zhuǎn)速時背壓閥開啟壓力,如圖2所示。
該回油過濾器上部背壓閥的開啟壓力設(shè)定值為0.2MPa,測試數(shù)據(jù)表明,異響回油過濾器背壓閥的開啟壓力明顯超過此值。
我們校正了背壓閥彈簧的預(yù)緊力,但用油門踏板控制發(fā)動機轉(zhuǎn)速時偶爾還會發(fā)生異響,說明彈簧預(yù)緊力的大小不是引起異響的原因。回油過濾器背壓閥結(jié)構(gòu)見圖1b。
我們又對發(fā)生異響回油過濾器總成與不發(fā)生異響回油過濾器總成進(jìn)行了拆解和對比,發(fā)現(xiàn)該批次回油過濾器總成的背壓閥閥芯與導(dǎo)向套之間的配合間隙為0.4~0.5mm,導(dǎo)向套與彈簧之間的間隙為0.6~0.8mm,均大于不發(fā)生異響回油過濾器總成背壓閥配合間隙。
由此判定,由于閥芯與導(dǎo)向套間隙過大,使其導(dǎo)向作用不良,閥芯不能保持在軸線方向滑動,造成閥芯與導(dǎo)向套之間摩擦阻力增大,導(dǎo)致開啟壓力增大。
閥芯與導(dǎo)向套間隙過大,還會使閥芯錐形密封面處密封不嚴(yán)。
當(dāng)回油壓力變化較快時,會使閥芯密封處不斷開啟、關(guān)閉,油液反復(fù)、斷續(xù)地通過密封不嚴(yán)的狹小縫隙,就會出現(xiàn)“咕咕咕”的異響聲。
用油門踏板控制發(fā)動機轉(zhuǎn)速時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,使液壓系統(tǒng)油路壓力產(chǎn)生脈動,即油壓變化較快,發(fā)出“咕咕咕”異響聲明顯;手動旋鈕控制發(fā)動機轉(zhuǎn)速時,油門固定在某個擋位,發(fā)動機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,回油壓力比較平穩(wěn),背壓閥閥芯沒有處于頻繁開啟、關(guān)閉狀態(tài),不會出現(xiàn)異響。
三.改進(jìn)措施與效果
根據(jù)上述檢測、分析,我們要求回油過濾器總成生產(chǎn)廠家提高背壓閥加工精度與質(zhì)量,減小導(dǎo)向套與閥芯桿以及導(dǎo)向套與彈簧之間的間隙,提高導(dǎo)向套與閥芯滑動配合面粗糙度要求。
我們將改進(jìn)后的回油過濾器總成換裝到該型工程機械后進(jìn)行測試,其背壓閥壓力值基本穩(wěn)定在0.2MPa范圍內(nèi),異響故障消失。
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