一年前,港機(jī)車架體制作工藝改善效果不明顯,月產(chǎn)能尚未超過20臺,工位平衡率只能算中等水平。
產(chǎn)能提升不上去,嚴(yán)重制約了三一港機(jī)的發(fā)展速度。進(jìn)入2011年,港機(jī)遵循集團(tuán)精益思想理念,充分開展各種精益改善活動,尤其在正面吊車架體工藝改進(jìn)上下大力氣,產(chǎn)能提升顯著。
目前,改善后車架體月產(chǎn)能達(dá)26臺∕月,較改善前產(chǎn)能提升53%;工位能力平衡率超過90%;特別是人均單位時間生產(chǎn)能力提升71.4%,大大提高作業(yè)生產(chǎn)效率。
“這些都是份內(nèi)工作?!碑?dāng)被問及為什么在車架體工藝改進(jìn)上取得如此喜人成績時,港機(jī)員工回答道。
IE工程師譚名波,不是“很安分”,他不喜歡整天呆在辦公室。“對生產(chǎn)現(xiàn)場比較感興趣”的他在廠房里的車架體制造區(qū)域查看時,卻發(fā)現(xiàn)了令自己不解的東西:在瓶頸工位——翻邊焊接工位上,只有3名操作員工,整個工作完成需要1.5天。按此測算每月只能完成17臺左右,產(chǎn)能得不到有效提升。
可否增加操作人員,縮短生產(chǎn)周期?為解決心中的疑惑,他通過長時間的跟蹤計算,結(jié)合時間節(jié)拍,提出再增加3名操作員工,晝夜班輪換作業(yè)。為論證自己心中的結(jié)論,他一方面繼續(xù)深入現(xiàn)場實地調(diào)查,另一方面組織相關(guān)部門進(jìn)行人員評估,再將評估結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場測試。他不厭其煩,如此反反復(fù)復(fù)多次,耗時達(dá)一個多月,最終建議得到了采納。
現(xiàn)經(jīng)工藝優(yōu)化,翻邊焊接工位將節(jié)拍從1080分鐘降低至480分鐘,有效釋放了產(chǎn)能。
入司不超過3個月的工藝裝備工程師劉文蕭,也喜歡在車間“晃悠”。他發(fā)現(xiàn),車架體在鏜孔前從焊接小件工位吊運到三維劃線儀上作業(yè),既費時又費力。
回到辦公室,他馬上打開車架體三維圖形,仔細(xì)研究,并與領(lǐng)導(dǎo)、同事認(rèn)真討論。在他的推動下,公司決定引進(jìn)新工藝,取消三維劃線,直接在車架體組對工裝上劃線,此舉減少了搬運距離20多米、離散點1個以及2次吊裝搬運,并消除了制程中的物流交叉。同時,他還建議改進(jìn)吊耳工藝,消除吊耳的焊縫UT不合格現(xiàn)象,平均減少焊接、開破口、打磨等操作時間1小時,提升了焊接品質(zhì)。(本文來自三一 許江華)
2024-05-15 09:20
2024-05-15 09:18
2024-05-15 09:18
2024-05-15 09:17
2024-05-15 09:14
2024-05-15 09:13
2024-05-14 09:37
2024-05-14 09:36
2024-05-14 09:35
2024-05-14 09:31